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回流焊问题导致SMT产线直通率下降,使用我司回流焊后改善的案例

发布时间:2025-06-10 浏览:次 责任编辑:晋力达

以下是一个回流焊以及工艺失控导致SMT产线直通率骤降通过更换我司晋力达回流焊材料管理以及工艺优化后直通率达98%的案例分析,包含根本原因定位、系统性改进方案及量化改善效果:




背景

某通信设备企业生产5G射频模块(含01005元件+0.3mm间距芯片),直通率(FPY)从98.0%跌至83.5%,每日报废损失超1万元。经排查确定回流焊接区域为关键所在




焊接后问题点汇总:

缺陷类型

比例

主要位置

损失成本(元/千颗)

冷焊

26%

芯片焊点

4,200

元件偏移立碑

18%

01005电容

6,500

锡球溅落

11%

QFN芯片

3,600

缺陷类型

比例

主要位置

损失成本(元)

板变形损坏

4%

PCB整板

2,100

 

 

                                 冷焊                   元件偏移                 立碑                            

 

                         锡珠溅落




根本原因分析

1. 温度曲线失控且无定期测试计划(核心问题)

·实测参数

参数

标准值

实际值

峰值温度

255±3℃

234.5℃

升温斜率

1.5-2.5℃/s

3.8℃/s

液相时间(TAL)

60-90s

42s

后果:焊料未充分熔化→冷焊;热应力过大→元件偏移

 

2. 回流焊硬件故障

·热风马达异常且无报警:第7温区融锡区无热风吹出,热风马达损坏设备无报警。

·无追溯功能:操作以及报警无记录,无法追溯时间节点。

·导轨变形导轨无加硬处理且磨损严重,同步调宽结构热膨胀空间不够导致轨道变形严重,水平度偏差4mm(标准≤1mm)→ 板件倾斜,抖动

·传动链条抖动易断且卡板:无自动滴油润滑功能链条传动不顺畅,使用没有防卡板挡边的碳钢铁链条,链条易断,导致PCB板偏移与导轨接触卡坏,抖动。

 

3. 来料管理漏洞

·锡膏从冰箱取出后回温时间不足无充分搅拌实际回温时间2h,要求4h)→ 助焊剂活性下降

·PCB受潮(存储湿度65%RH,要求<40%RH)→ 引发锡珠

4. 工艺监控失效

·未执行每班次(最后记录在7天前)

·SPI检测阈值设置错误(厚度允差±40μm→超标准2倍)




系统性改进方案

第一阶段:紧急止损

1.设备更换

·因回流焊无维修价值且报警功能欠缺,更换回流焊炉(使用我司晋力达回流焊

 

·新进设备改进点:

①配置防卡板不锈钢链条,自动滴油润滑功能,防止出现卡板,链条断裂不耐用等问题。

 

②热风马达故障报警,且停止加热防止产品批量出现问题

 

③日常操作,故障报警可追溯查询,并保存1年以上日记

 

2.工艺调整

 

·预热区温度120℃→150℃(延长至150s)  

·峰值区温度255℃→260℃(TAL延长至75s)  

 

·热风频率:30HZ40HZ(增加温度均匀性,减少温差)

 

3.材料控制

·停用当前焊膏批次,切换至SAC305+高活性助焊剂

·PCB使用前预烘烤(125℃/4h)并进行来料真空存储管理

第二阶段:硬件升级(1周后评估

设备

改造内容

效果

回流焊炉

旧机更换为晋力达回流焊

温区均匀性↑52%

SPI检测机

升级3D镜头(25μm精度)

焊膏体积检测能力↑300%

环境控制系统

加装除湿机(湿度≤35%RH)

PCB含水率↓至0.08%

第三阶段:智能监控系统(4周)




改善后情况分析:

·立碑,偏移,冷焊情况改善98.8%

 

·锡珠溅落改善99.0%

 

改善效果量化

直通率提升趋势

阶段

FPY

缺陷率(DPPM)

月报废成本

改善前

83.5%

16,500

36

紧急措施后

90.2%

9,800

23

硬件升级后

95.7%

4,300

11

系统运行1月

98.8%

1,200

3

关键指标突破

·01005偏移率1850 DPPM → 85 DPPM

·炉温CPK值0.82 → 1.93



核心技术突破

1.动态热补偿技术

·在板边布置热电偶阵列16通道)

·实时调节各温区风速(精度±0.5m/s)

成果:板面温差从18℃降至2

2.焊膏活性智能补偿

·开发粘度-温度关系模型:

η = A·e^(B/T)  // η:粘度, T:温度  

η>180Pa·s时,自动延长预热时间20%  

成果:冷焊缺陷减少97%

3.元件偏移预测算法

·基于元件尺寸/布局计算热形变向量:

Δx = α·L·ΔT  // α:CTE, L:焊盘间距  

Δx>0.05mm时触发轨道降速  




管理体系升级

机制

执行标准

监控方式

参数变更管控

需工艺/质量/PE三方签字

MES系统电子签核

设备健康度监测

每日振动值<0.5mm/s

IoT传感器+云端看板

人员认证

通过IPC-7711实操考核

每季度重新认证

物料追溯

焊膏批次绑定炉温曲线

二维码全流程追踪




经济效益

收益项

年化收益

报废成本下降

84

返修人力节省

17

产能释放

65

总收益

166

投入回收期:设备升级¥45 → 3.6个月回本

 

经验总结:回流焊工艺失控本质是 “设备精度+过程监控+材料管理” 的系统性失效。本案例通过:

1.精准温控(贡献率50%)→ 解决冷焊偏移立碑,锡珠溅落,板损坏

2.SPI-AOI联动(贡献率30%)→ 拦截印刷缺陷

3.智能预警系统(贡献率20%)→ 预防参数漂移
4.最终实现直通率从83.5%逆袭至98.8%,为高密度SMT生产提供标准化改善路径。